600MW機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整
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應(yīng)明良等 :600 MW 機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整第 4 期 發(fā) 電 6 0 0 MW 機(jī) 組對(duì) 沖 燃 燒 鍋爐 低 氮 燃燒 改 造 及 運(yùn) 行 調(diào)整 應(yīng)明良 1,戴成峰 2,胡偉鋒 2,徐良 2,屠小寶 2 (1.浙江省電力試驗(yàn)研究院, 浙江 杭州 310014;2.國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司, 浙江 寧波 315800) 摘 要:為解決 600 MW 火電機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐 NOx 排放質(zhì)量濃度過高的問題 ,進(jìn)行了低氮燃燒改造 。通 過低氮燃燒器更換 ,合理布置燃盡風(fēng)噴嘴 ,采用全爐膛分級(jí)燃燒技術(shù) ,使 NOx排放質(zhì)量濃度降低至 300 mg/m3 左右 ,達(dá)到了降低 NOx 排放的效果 ,同時(shí)鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有明顯的變化 。通過部分低溫過熱器置 換為省煤器 ,降低了過熱器減溫水流量 ,同時(shí)空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度下降 ,鍋爐排煙溫度也會(huì)隨之下降 , 有利于提高鍋
600MW機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整
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為解決600mw火電機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐nox排放質(zhì)量濃度過高的問題,進(jìn)行了低氮燃燒改造。通過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)噴嘴,采用全爐膛分級(jí)燃燒技術(shù),使nox排放質(zhì)量濃度降低至300mg/m3左右,達(dá)到了降低nox排放的效果,同時(shí)鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有明顯的變化。通過部分低溫過熱器置換為省煤器,降低了過熱器減溫水流量,同時(shí)空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度下降,鍋爐排煙溫度也會(huì)隨之下降,有利于提高鍋爐熱效率。部分低溫過熱器置換后省煤器出口水溫提高,但還有一定的欠飽和溫差,距汽化仍有一定的安全裕度。
600HW機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整
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為解決600mw火電機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐nox排放質(zhì)量濃度過高的問題,進(jìn)行了低氮燃燒改造。通過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)噴嘴.采用全爐膛分級(jí)燃燒技術(shù),使nox排放質(zhì)量濃度降低至300mg/m^3左右,達(dá)到了降低nox排放的效果.同時(shí)鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有明顯的變化。通過部分低溫過熱器置換為省煤器.降低了過熱器減溫水流量.同時(shí)空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度下降,鍋爐排煙溫度也會(huì)隨之下降,有利于提高鍋爐熱效率。部分低溫過熱器置換后省煤器出口水溫提高,但還有一定的欠飽和溫差,距汽化仍有一定的安全裕度.
600MW鍋爐機(jī)組低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造
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為了進(jìn)一步降低某電廠一臺(tái)600mw亞臨界直流鍋爐機(jī)組的nox排放,采用復(fù)合式空氣分級(jí)低nox燃燒技術(shù)對(duì)該爐的燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了改造,改后的運(yùn)行測(cè)試表明:在600mw、330mw負(fù)荷工況下燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),脫硝反應(yīng)器入口煙氣中的nox含量分別為121.0和224.4mg/m3,低于改造目標(biāo)值;鍋爐效率分別為94.13%、93.81%,高于改前測(cè)試值;改后爐內(nèi)無嚴(yán)重結(jié)渣,飛灰可燃物略有上升,爐渣可燃物增加較為明顯。
對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒器改造后煤種適應(yīng)性試驗(yàn)研究
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一臺(tái)660mw機(jī)組的對(duì)沖燃燒鍋爐進(jìn)行了低nox燃燒器改造,將原drb-4z燃燒器改造為新型airejet燃燒器,并將燃盡風(fēng)與上層燃燒器的距離由3.5m改為7m。燃燒器改造后,進(jìn)行了燃用蒙煤和澳煤試驗(yàn),鍋爐運(yùn)行參數(shù)正常,scr裝置入口煙氣中nox和co含量都顯著降低。燃用不同煤種時(shí)的鍋爐參數(shù)存在較明顯的差異。蒙煤的結(jié)渣傾向性較強(qiáng),前屏有一定的結(jié)渣,導(dǎo)致再熱器減溫水量增加、scr煙溫偏高,不過基本上在可控范圍內(nèi)。燃用蒙煤和澳煤時(shí)的煙氣中nox含量分別在240mg/m3以下和320mg/m3以下,燃用2組煤種的煙氣中nox含量差異最高達(dá)到30%左右。scr裝置入口煙氣中co含量總體達(dá)到了200μl/l以下的較低水平,但燃用澳煤的煙氣中co含量明顯較高,且排煙溫度和飛灰含碳量也明顯較高。因此燃用蒙煤比燃用澳煤的鍋爐效率高1%左右,發(fā)電煤耗低3g/kwh左右,燃用蒙煤具有顯著的經(jīng)濟(jì)性。
貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造
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600 MW對(duì)沖燃燒貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造及優(yōu)化試驗(yàn)研究
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針對(duì)某600mw亞臨界對(duì)沖旋流燃燒貧煤鍋爐nox排放濃度偏高的問題,對(duì)鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造,取消低位燃盡風(fēng)ofa系統(tǒng),采用新型低氮燃燒器及加裝分離式燃盡風(fēng)sofa系統(tǒng),顯著降低了鍋爐nox排放量。燃燒系統(tǒng)改造后,根據(jù)燃燒器結(jié)構(gòu)特點(diǎn),通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),優(yōu)化燃燒器運(yùn)行參數(shù),將鍋爐滿負(fù)荷時(shí)co排放體積分?jǐn)?shù)由1800μl/l降低至50μl/l以內(nèi),飛灰可燃物由6.0%~7.0%降低至2.0%~3.0%,排煙溫度由144℃降低至137~139℃,鍋爐效率提高1.6~1.7個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)再熱器管超溫問題得到了有效控制,no_x排放質(zhì)量濃度由改造前的1200~1400mg/m3降低至400~500mg/m~3。
200MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造
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為滿足環(huán)保排放要求,改善鍋爐性能,提高社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益,沙角a電廠200mw機(jī)組#1鍋爐2011年進(jìn)行了低氮燃燒系統(tǒng)改造,新增了sofa風(fēng)噴口,改變了各層二次風(fēng)噴口的尺寸,改造了燃燒器及d磨煤機(jī)分離器的結(jié)構(gòu)。
600MW對(duì)沖燃燒貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造及化試驗(yàn)研究
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針對(duì)某600mw亞臨界對(duì)沖旋流燃燒貧煤鍋爐nox排放濃度偏高的問題,對(duì)鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造,取消低位燃盡風(fēng)ofa系統(tǒng),采用新型低氮燃燒器及加裝分離式燃盡風(fēng)sofa系統(tǒng),顯著降低了鍋爐nox排放量.燃燒系統(tǒng)改造后,根據(jù)燃燒器結(jié)構(gòu)特點(diǎn),通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),優(yōu)化燃燒器運(yùn)行參數(shù),將鍋爐滿負(fù)荷時(shí)co排放體積分?jǐn)?shù)由1800μl/l降低至50μl/l以內(nèi),飛灰可燃物由6.0%~7.0%降低至2.0%~3.0%,排煙溫度由144℃降低至137~139℃,鍋爐效率提高1.6~1.7個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)再熱器管超溫問題得到了有效控制,nox排放質(zhì)量濃度由改造前的1200~1400mg/m3降低至400~500mg/m3.
300MW煤-煤氣混燒鍋爐低氮燃燒改造實(shí)踐
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通過對(duì)300mw煤-煤氣混燒鍋爐詳細(xì)分析設(shè)計(jì),采用縱向過量空氣系數(shù)分布控制原理,從下到上分別為氧化燃燒區(qū)、集中還原區(qū)、燃盡區(qū),實(shí)現(xiàn)燃料分級(jí)燃燒,通過高溫低氧還原區(qū)的建立,實(shí)現(xiàn)已生成的nox還原,可大幅度降低nox生成。低氮燃燒改造主要是更換一、二次風(fēng)噴口并新增四層sofa,經(jīng)過冷、熱態(tài)調(diào)試后,nox排放量降低近60%,實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保的雙贏。
改造燃燒系統(tǒng)降低對(duì)沖鍋爐側(cè)墻還原性氣氛
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針對(duì)某600mw超臨界對(duì)沖燃燒鍋爐側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕嚴(yán)重、燃燒調(diào)整無法有效降低側(cè)墻強(qiáng)還原性氣氛問題,提出通過改造燃燒系統(tǒng)防治水冷壁高溫腐蝕的方案,包括加裝側(cè)邊風(fēng)和改造燃燒器本體等。數(shù)值模擬結(jié)果表明,加入側(cè)邊風(fēng)改造效果最明顯,各燃燒器層側(cè)墻壁面均呈氧化性氣氛;改造后實(shí)際運(yùn)行工況表明,模擬與試驗(yàn)結(jié)果比較一致,壁面氣氛得到有效改善,鍋爐各主要運(yùn)行參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,保證了鍋爐的安全運(yùn)行,可為對(duì)沖燃燒鍋爐水冷壁高溫腐蝕的防治提供參考。
600 MW亞臨界鍋爐燃燒系統(tǒng)改造優(yōu)化
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通過對(duì)平圩發(fā)電有限責(zé)任公司國產(chǎn)首臺(tái)600mw機(jī)組鍋爐燃燒系統(tǒng)改造后進(jìn)行的運(yùn)行分析,確定了燃燒系統(tǒng)改造對(duì)改變鍋爐燃燒熱偏差大、排煙溫度高、nox及so_2減排等效果,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性水平得到優(yōu)化。
300MW鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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xx大學(xué) 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)開題報(bào)告 題目300mw級(jí)電廠鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì) 指導(dǎo)教師 院(系、部)機(jī)械工程學(xué)院 專業(yè)班級(jí)熱能09-1 學(xué)號(hào) 姓名 日期2013年3月25日 一、選題的來源,目的,意義和研究現(xiàn)狀 選題來源:電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的先鋒,火力發(fā)電是電力生產(chǎn)的主要部分。而鍋 爐又是電力生產(chǎn)的源頭,鍋爐的燃燒系統(tǒng)對(duì)于鍋爐安全,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響很大。本課題 結(jié)合我在河南華潤(rùn)電力古城有限公司實(shí)習(xí)期間所接觸的設(shè)備,對(duì)該廠鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè) 備進(jìn)行了詳細(xì)分析,并對(duì)煤粉的燃燒技術(shù)進(jìn)行研究,以保證鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 選題的目的和意義:對(duì)于大型火力發(fā)電機(jī)組,在系統(tǒng)組成與結(jié)構(gòu)一定時(shí),通過對(duì) 燃燒系統(tǒng)的設(shè)計(jì),提高電廠煤粉鍋爐的燃燒系統(tǒng)的運(yùn)行水平,對(duì)火力發(fā)電機(jī)組節(jié)能降 耗,降低發(fā)電成本具有重要意義。 研究現(xiàn)狀:燃燒系統(tǒng)的目的是使燃料充分燃燒,為
國內(nèi)首臺(tái)600MW對(duì)沖燃燒鍋爐低NOx燃燒技術(shù)改造
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國內(nèi)首臺(tái)600MW對(duì)沖燃燒鍋爐低NOx燃燒技術(shù)改造
旋流燃燒鍋爐低NO_x改造后結(jié)渣分析與運(yùn)行調(diào)整
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為降低no_x排放,某電廠對(duì)其超臨界對(duì)沖旋流燃燒鍋爐進(jìn)行了低氮改造,改造后no_x排放質(zhì)量濃度平均降幅達(dá)到50%以上,但鍋爐燃燒器周圍及燃盡風(fēng)區(qū)域均發(fā)生嚴(yán)重結(jié)渣問題。在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和分析燃燒器特性的基礎(chǔ)上,找出了鍋爐結(jié)渣的原因,通過變旋流強(qiáng)度試驗(yàn)、變煤粉細(xì)度試驗(yàn)、變氧量試驗(yàn)及變?nèi)急M風(fēng)風(fēng)量試驗(yàn),解決了鍋爐結(jié)渣問題。
350MW鍋爐低NOx燃燒系統(tǒng)及改造效果分析
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本文以魏橋熱電廠350mw機(jī)組鍋爐為研究對(duì)象簡(jiǎn)要介紹了電站燃煤鍋爐氮氧化物的形成機(jī)理和減排設(shè)計(jì),分析了燃燒調(diào)整降低氮氧化物與鍋爐防結(jié)焦安全運(yùn)行之間的關(guān)系。在此基礎(chǔ)上探討了低nox燃燒器的切園改造及運(yùn)行中一二次風(fēng)配合調(diào)整的效果。
鍋爐燃燒系統(tǒng)計(jì)算
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永豐余新屋1x130t/hcfb燃煤鍋爐燃燒計(jì)算書 序號(hào)名稱符號(hào)單位公式及來源designfuel 100%bmcr designfuel 100%bmcr( 水分修正) 備注 一原始數(shù)據(jù) 1鍋爐本體數(shù)據(jù) 1.1蒸發(fā)量d0t/h7575 1.2過熱蒸汽溫度t0 o c450450 1.3 過熱蒸汽壓力(絕對(duì) 壓力) p0mpa4.304.30 1.4 給水壓力(省煤器進(jìn) 口) pgsmpa4.404.40 1.5給水溫度tgs o c150150 1.6排煙溫度tpy o c155155 1.7鍋爐效率ngl%88.0088.00低位熱效率 1.8機(jī)械未完全燃燒熱損 失 q4%1.001.00 1.9爐膛出口負(fù)壓htpa2020 1.10爐膛出口過??諝庀?數(shù) alt-
試論#3鍋爐燃燒系統(tǒng)的改造
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針對(duì)烏蘭浩特?zé)犭姀S#3鍋爐燃燒系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和安裝上存在的不合理之處,通過對(duì)#3鍋爐的冷、熱態(tài)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)鍋爐系統(tǒng)存在很多問題:煤粉細(xì)度大;一次風(fēng)溫低;爐膛溫度低;一次風(fēng)速高;二次風(fēng)速小;一次風(fēng)煤粉濃度偏差大等這些缺陷造成鍋爐著火不良,燃燒不穩(wěn),經(jīng)常性的滅火放炮;從而導(dǎo)致各項(xiàng)熱損失增大,鍋爐效率低等諸多問題,為此制定了相應(yīng)的技術(shù)改造,加裝了濃淡燃燒器,保證了鍋爐機(jī)組的安全性,穩(wěn)定性,經(jīng)濟(jì)性。
330MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整
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介紹了天津國電津能熱電有限公司#1爐低氮燃燒器技術(shù)改造前及改造后的運(yùn)行情況,通過在不同負(fù)荷下二次風(fēng)配風(fēng)方式優(yōu)化試驗(yàn)、主燃燒器、sofa燃盡風(fēng)擺角試驗(yàn)、空預(yù)器漏風(fēng)測(cè)量試驗(yàn)、鍋爐效率測(cè)定及優(yōu)化試驗(yàn)等方面對(duì)本次技術(shù)改造進(jìn)行綜合評(píng)定,運(yùn)行結(jié)果證明,本次改造后#1鍋爐在165mw至330mw負(fù)荷之間運(yùn)行,nox排放量大幅降低,鍋爐效率較高,爐內(nèi)無結(jié)焦現(xiàn)象,主再熱汽溫、壁溫等參數(shù)正常。在165mw至330mw負(fù)荷之間,基本上不投scr就能達(dá)到現(xiàn)行國家排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)效益顯著。
旋流燃燒器前后墻對(duì)沖布置型330MW鍋爐的設(shè)計(jì)特點(diǎn)
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第26卷第3期 2006年6月 動(dòng) 力 工 程 journalofpowerengineering vol.26no.3 june2006 文章編號(hào):1000-6761(2006)03-346-05 旋流燃燒器前后墻對(duì)沖布置型 330mw鍋爐的設(shè)計(jì)特點(diǎn) 陶生智, 賴友祥, 段麗紅 (武漢鍋爐股份有限公司,武漢430070) 摘 要:介紹寧夏中寧發(fā)電廠330mw鍋爐的設(shè)計(jì)特點(diǎn),該鍋爐采用了自主開發(fā)的旋流燃燒器前后 墻對(duì)沖布置的方式。闡述了鍋爐本體設(shè)計(jì)和旋流燃燒器對(duì)沖布置的一些措施。性能試驗(yàn)和實(shí)際運(yùn) 行情況表明,該鍋爐的設(shè)計(jì)是成功的。圖6表2參1 關(guān)鍵詞:動(dòng)力機(jī)械工程;鍋爐;旋流燃燒器;對(duì)沖燃燒 中圖分類號(hào):tk222 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a specialdesignfeature
燃煤鍋爐低氮燃燒改造與運(yùn)行調(diào)整
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4.8
本文敘述了燃煤鍋爐的低氮燃燒改造方案,改造后進(jìn)行了冷態(tài)空氣動(dòng)力場(chǎng)實(shí)驗(yàn)和運(yùn)行調(diào)整實(shí)驗(yàn),為低氮改造后的鍋爐運(yùn)行提供意見。
460t/h鍋爐燃燒系統(tǒng)防結(jié)渣改造
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4.4
本文通過對(duì)460t/h煤粉爐結(jié)焦原因的分析及實(shí)驗(yàn),提出了鍋爐燃燒器改造方案。通過改造,鍋爐效率和防結(jié)渣性能顯著提升,確保了鍋爐滿負(fù)荷長(zhǎng)期安全、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。
660 MW W型火焰鍋爐燃燒系統(tǒng)低氮改造
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鑒于國內(nèi)w型火焰鍋爐低氮改造成功案例較少,邯峰電廠根據(jù)“多級(jí)引射、耦合回流、分級(jí)燃燒”w型火焰鍋爐低氮燃燒理論,對(duì)美國福斯特惠勒能源公司(fw公司)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的660mww型火焰鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了低氮改造,在鍋爐效率變化不大的情況下nox排放量大為降低.
1025t/h鍋爐低氮燃燒器改造及燃燒調(diào)整試驗(yàn)研究
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4.6
氮氧化物是火電廠的主要污染物之一,隨著大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,低氮燃燒技術(shù)成為學(xué)術(shù)研究的熱點(diǎn)。本文以某電廠低氮燃燒器改造為例,對(duì)改造措施和效果進(jìn)行了研究,研究結(jié)果表明:采用二次風(fēng)垂直分級(jí)高位燃盡風(fēng)系統(tǒng)及"風(fēng)包粉"技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用能夠較好的降低nox含量,改造后氮氧化物的排放由原來的854mg/nm3變?yōu)?60mg/nm3,鍋爐效率由原來的91.22%提高到92.48%,改造取得了良好的效果。
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職位:智能化監(jiān)控及防盜報(bào)警工程
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林