IV型催化裂化裝置的更新改造施工
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IV型催化裂化裝置的更新改造施工
催化裂化裝置節(jié)能改造效果分析
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洛陽石化分公司催化裂化裝置2015年大檢修期間對裝置進行節(jié)能改造,再生器增加7組3.5mpa蒸汽過熱盤管,對原料油換熱流程進行改造,增加原料油和柴油換熱流程,對2組汽輪機產(chǎn)生的0.3mpa乏汽進行回收.改造后,裝置熱量得到有效利用,每年增效855.6萬元.
重油催化裂化裝置MIP-CGP技術(shù)改造
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4.8
中國石化青島石油化工公司采用多產(chǎn)異構(gòu)烷烴-清潔汽油增產(chǎn)丙烯工藝(mip-cgp),對1.0mt/a重油催化裂化裝置進行技術(shù)改造。通過對提升管反應器的改造,增加第二反應區(qū),同時采用專用cgp催化劑,控制裂化深度,實現(xiàn)降烯烴并兼顧增產(chǎn)液化氣和丙烯的效果。結(jié)果表明,改造后液化氣質(zhì)量分數(shù)提高了4.36個百分點,干氣質(zhì)量分數(shù)下降了約1個百分點,總液收率提高了0.86個百分點;改造后汽油含硫質(zhì)量分數(shù)下降了0.012個百分點,烯烴體積分數(shù)下降了14.3個百分點,誘導期延長了587min,但柴油質(zhì)量變差。經(jīng)估算,改造后比改造前可增加效益12708萬元/a。
重油催化裂化裝置改造運行分析
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4.4
為了提高反應劑油比,增強重油裂解能力,提高裝置處理量,長慶石化分公司決定對原1.4mt/a重油催化裂化裝置提升管反應器及待生循環(huán)線路進行改造。此次改造的核心技術(shù)是為實現(xiàn)"低溫接觸、大劑油比"而采用的高效催化技術(shù),該技術(shù)把部分待生催化劑返回至提升管底部,與再生催化劑混合,從而降低與原料接觸前的混合催化劑的溫度,大幅度提高反應劑油比。該技術(shù)在提升管底部設置催化劑混合器,使催化劑在與原料油接觸之前形成理想的環(huán)狀流。通過此次改造,提高了反應劑油比,增強了重油裂解能力,提高了裝置處理量,產(chǎn)品分布明顯改善。裝置加工量由改造前的125t/h提高到170t/h;輕油收率明顯提高,由改造前的60%左右提高到65%左右,尤其是汽油收率,由39%提高至45%;同時干氣、焦炭及損失明顯減少,由19%左右下降至14%左右;從產(chǎn)品質(zhì)量來看,汽油烯烴含量由40%下降至35%左右,辛烷值下降約2個單位,對柴油、液化氣質(zhì)量基本沒有影響。
重油催化裂化裝置油漿外甩線改造分析
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4.4
油漿正常外甩是控制分餾塔底液位的一個關鍵參數(shù),也直接影響到裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn),塔底液位過高,會對反再系統(tǒng)壓力產(chǎn)生影響,淹過大油氣線后會造成安全事故。為了創(chuàng)造裝置更大的經(jīng)濟效益,蘭州石化公司重油催化裂化裝置需對油漿正常的外甩控制閥及相應管線擴徑,增加其控制的靈活性,本文就此改造問題進行分析。
重油催化裂化裝置油漿外甩線改造分析
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油漿正常外甩是控制分餾塔底液位的一個關鍵參數(shù),也直接影響到裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn),塔底液位過高,會對反再系統(tǒng)壓力產(chǎn)生影響,淹過大油氣線后會造成安全事故。就蘭州石化公司重油催化裂化裝置需對油漿正常的外甩控制閥及相應管線擴徑,增加其控制的靈活性的改造問題進行分析,以便創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。
重油催化裂化裝置熱工系統(tǒng)改造
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4.6
中海石油中捷石化有限公司利用0.8mt/a重油催化裂化裝置進行擴能改造之際,對熱工系統(tǒng)進行升級優(yōu)化。通過采用內(nèi)、外取熱以及新型余熱鍋爐等技術(shù),滿足了裝置擴能改造后裝置熱工系統(tǒng)負荷的提高,為裝置提高處理量奠定基礎。
催化裂化裝置再吸收塔吸收劑流程改造
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4.7
針對350萬t/a重油催化裂化裝置出現(xiàn)的干氣不干現(xiàn)象,經(jīng)過一系列的分析,確定由于mip工藝產(chǎn)生的催化柴油密度過大,使得再吸收塔內(nèi)液相流動性差,造成再吸收塔壓降大、霧沫夾帶嚴重,干氣帶液嚴重影響下游裝置運行。根據(jù)相似相溶原理,進行了采用頂循環(huán)油作為再吸收塔吸收劑的改造。投用結(jié)果表明,此項改造徹底解決了干氣不干的現(xiàn)象,提高了液化氣及汽油的收率,直接經(jīng)濟效益可達9000多萬元/a。
催化裂化裝置節(jié)能降耗改造措施
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4.5
介紹了中國石油化工股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠催化裂化裝置的節(jié)能降耗技術(shù)改造措施:降低生焦率、提高煙氣輪機機組同步運行率、機泵電機更新為節(jié)能電機、部分機泵葉輪切削、增加催化與加氫裝置汽油熱聯(lián)合流程、余熱鍋爐吹灰系統(tǒng)更新、柴油冷后系統(tǒng)改造等等,這些節(jié)能降耗改造項目在裝置日常生產(chǎn)中初步發(fā)揮了節(jié)能降耗的作用,在節(jié)水減排、減少電耗、減少燃料和提高低溫熱的利用率等方面效果顯著。
催化裂化裝置節(jié)能降耗改造措施
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4.8
介紹了中國石油化工股份有限公司長嶺分公司i套催化裂化裝置的節(jié)能降耗改造措施,主要包括:催化裂化裝置注氨水系統(tǒng)流程改造、汽油提升管進料增設預熱措施、主風機和煙氣輪機機組檢修改造、部分機泵電機增加變頻和葉輪切削以及主副—中和輕重汽油分離系統(tǒng)換熱流程優(yōu)化改造等等,這些節(jié)能降耗改造項目在裝置日常生產(chǎn)中初步發(fā)揮了節(jié)能降耗的作用,在節(jié)水減排、減少電耗、降低蒸汽消耗和提高低溫熱的利用率等方面效果顯著。
重油催化裂化裝置鍋爐乏汽回收技術(shù)改造
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4.3
通過對300萬t/a重油催化裂化裝置在鍋爐乏汽利用方面所存在的問題的分析,提出改造方案,對其加以回收利用,以達到節(jié)能降耗的目的。
重油催化裂化裝置問題分析與技術(shù)改造
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分析了中捷石化0.5mt/a重油催化分餾塔塔盤結(jié)鹽的原因及處理方法,提出了預防沉降器結(jié)焦的措施。
50萬t/a催化裂化裝置MIP工藝改造總結(jié)
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4.7
裝置mip工藝技術(shù)及其相關改造后,汽油烯烴降低了15個體積單位以上,可以達到30個體積單位以下,汽油的研究法辛烷值(ron)為88以上,裝置汽柴油收率達到72%~73%,液化氣收率達到12%~13%,比技改前都有所提高。
催化裂化裝置MGD工藝技術(shù)改造總結(jié)
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4.5
為了適應環(huán)保要求,滿足國家車用汽油質(zhì)量標準,達到汽油質(zhì)量升級的目的,催化裂化裝置既要做到降低汽油烯烴含量,也要保證汽油辛烷值不降低。研究決定,在停工檢修期間對裝置提升管反應器噴嘴部分進行技術(shù)改造,采用mgd工藝技術(shù),結(jié)果表明,投用該工藝后,催化劑線路流化正常,操作運行平穩(wěn),能明顯降低汽油的烯烴含量,汽油烯烴體積分數(shù)可降低6.5%。
關于催化裂化裝置節(jié)能降耗技術(shù)的改造
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4.4
本文主要介紹了永坪煉油廠催化裂化裝置的節(jié)能降耗技術(shù)方面的改造措施。改造措施主要包括:對催化裂化分餾、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)流程進行改造,對反應提升管mip工藝的改造及外取熱器改造,對于主風機和煙氣輪機進行機組檢修改造,部分機泵電機增加變頻設施,蒸汽凝結(jié)水回用等等,這些節(jié)能降耗改造項目在裝置日常生產(chǎn)中發(fā)揮了節(jié)能降耗的作用。在進行技術(shù)改造的同時,還采取一系列措施確保催化裂化裝置能夠安全、高效、平穩(wěn)運行,使整個裝置的能耗大幅度下降,節(jié)能工作取得了顯著成績。為公司節(jié)能降耗工作提供參考。
蠟油催化裂化裝置節(jié)能技術(shù)改造
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4.4
在催化劑性質(zhì)不變的前提下,對1000t/a蠟油催化裝置進行了外取熱器本體、取熱形式、余熱爐蒸發(fā)段、分餾塔塔底油漿蒸汽發(fā)生器和解吸塔底熱源改造,同時對原料油、油漿噴嘴進行了更換。改造后,提高了裝置處理量、摻渣比;增加了油漿蒸汽發(fā)生器、外取熱器、余熱鍋爐產(chǎn)汽量;實現(xiàn)了煙機持續(xù)發(fā)電;停止用蒸汽作為解吸塔熱源。cs進料噴嘴的使用和劑油比的增加有利于產(chǎn)品分布,提高了目的產(chǎn)品的選擇性和裝置運行的經(jīng)濟效益。
重油催化裂化裝置技術(shù)改造措施及效果
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4.7
中國石化北京燕山分公司ⅱ套重油催化裂化裝置近年來先后實施了多項技術(shù)改造項目,包括:余熱鍋爐綜合節(jié)能防腐改造、反應系統(tǒng)應用新型組合式汽提器、再生煙氣系統(tǒng)增設四級旋風分離器及應用新型再生煙氣臨界流速噴嘴系統(tǒng)、吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)增設解吸塔中間再沸器。通過實施以上技術(shù)措施,裝置得以更加高效、穩(wěn)定、長周期運行,年增經(jīng)濟效益超過3700萬元。
催化裂化裝置儀表DCS技術(shù)改造
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介紹催化裂化裝置儀表dcs技術(shù)改造過程。
重油催化裂化裝置的節(jié)能改造
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4.4
針對石家莊煉化分公司80萬噸/年重油催化裂化裝置存在的一些問題,2007年又對其實施了節(jié)能改造,當年7月改造投用后節(jié)能效果明顯.
IV型催化裂化裝置的更新改造施工
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4.8
IV型催化裂化裝置的更新改造施工
催化裂化裝置的節(jié)能優(yōu)化
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4.8
以某石化公司煉油廠1.0mt/a催化裂化裝置為例,對裝置能耗結(jié)構(gòu)進行了分析。分析表明燒焦、電是主要的消耗能源。使用先進的工藝和設備技術(shù)是節(jié)能的關鍵。實施熱進出料、優(yōu)化換熱流程和低溫熱回收利用是降低裝置能耗的重要的途徑。
催化裂化裝置增壓機技術(shù)改造
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催化裂化裝置增壓機d250-13機組,擴容改造運轉(zhuǎn)一定周期后就會出現(xiàn)軸瓦研磨,導致振動過高。2016年再次改造,通過采用放大從動軸軸頸、改變軸瓦型式、將變速箱齒輪副齒形換為漸開線齒、葉輪升級為三元流節(jié)能葉輪等系列改造措施,有效延長軸瓦的使用壽命并可節(jié)電15kw·h。
催化裂化裝置故障檢修及技術(shù)改造
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介紹了中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司300萬t/a催化裂化裝置出現(xiàn)的油漿泵電流升高和固體顆粒含量持續(xù)增加現(xiàn)象,檢修發(fā)現(xiàn)的泵體磨損、旋流式快分系統(tǒng)旋流臂和旋流頭損壞以及反應再生系統(tǒng)汽提擋板、半再生下斜管過熱點和襯里脫落、翼閥磨損等情況,展開針對性的原因分析并制定了相應的修復方案.總結(jié)了修復施工難點、要點及檢修改造效果,可為同類裝置故障的檢修和修復提供參考和借鑒.
催化裂化裝置余熱鍋爐的技術(shù)改造
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